作者:弦予

▲電站鍋爐爆破事故插圖①
時間:1988年1月1日(元旦節(jié))傍晚16時20分;
地點(diǎn):廣西合山電廠1號鍋爐車間
當(dāng)天正是元旦佳節(jié),廣西省合山市的絕大多數(shù)單位都放假了,大伙都各自在家享受難得的假期時光,又或走親訪友,聯(lián)絡(luò)聯(lián)絡(luò)感情。在人們杯籌交錯的歡聲笑語之中,他們可能不會想到,有這么一群正在努力加班的人,保障著他們美妙的假期:這群人就是廣西合山電廠的員工們,為了確保合山市的供電——尤其是這種用電量比平時更多的節(jié)假日——他們的工作任務(wù)反倒更是繁忙。
小黃(化名)是合山電廠的一名學(xué)徒工,剛來沒多久,很多工作任務(wù)都不熟悉,好在他勤勉好學(xué),無論師父鐘師傅(化名)干什么,都屁顛屁顛跟在后面,處處留心。廠里一眾前輩都很看好他。
▲合山電廠的鍋爐‘、發(fā)電機(jī)組基本情況表
元旦當(dāng)天,小黃跟著鐘師傅檢修1號鍋爐(該鍋爐蒸發(fā)量為每小時130噸),在完成例常檢查之后。倆人完成檢查之后,決定開啟鍋爐,調(diào)試安全閥。這時候,小黃站在鍋筒平臺的出口處;鐘師傅站在二十六米高的平臺上;而配合他們檢修的技術(shù)員蔣師傅(化名)則在爐頂檢查。
鍋爐啟動完畢之后,幾人開始調(diào)試安全閥,本以為一切正常,正當(dāng)此時,“喀拉喀拉”的悶響突然從鍋爐下降管側(cè)傳過來,小黃頭一次聽到這種異響,剛想問鐘師傅到底發(fā)生了什么,問題還沒說出口,就聽到爐頂經(jīng)驗豐富的技術(shù)員蔣師傅扯著喉嚨大喊:“快躲開!”
▲合山電廠舊廠房全景圖(圖源:合山電廠)
可惜,一切已經(jīng)來不及了。蔣師傅話音剛落,一股巨大的高溫汽浪從下降管上部管段洶涌而出,滾燙的汽浪瞬間將小黃吞沒,小黃當(dāng)場被燙死;鐘師傅則被汽浪從26米高的平臺推落到7米高的運(yùn)轉(zhuǎn)層平臺上,燙傷嚴(yán)重、身上也摔得多處骨折;最先反應(yīng)過來的技術(shù)蔣師傅咬咬牙,下了狠,直接從29.5米高的爐頂直接跳下,掉在廠房外高3米的風(fēng)道上,這一跳雖然避免了燙傷,但摔落高度實(shí)在太高,所以蔣師傅傷勢也相當(dāng)嚴(yán)重。除此之外,還有另外四人被涌出的高溫氣體燙傷。
到底發(fā)生了什么?
事故發(fā)生之后,合山電廠的領(lǐng)導(dǎo)趕緊組織單位人手配合地方消防部門展開救援工作,確保現(xiàn)場不會發(fā)生二次事故之后,當(dāng)即展開了調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)查才發(fā)現(xiàn),原來,當(dāng)合山電廠這幾位師傅在調(diào)試1號鍋爐安全閥的時候,鍋筒4根下降管位于斜頂棚上部的管段突然就發(fā)生了爆破,大量的高溫汽體隨即噴出,將爐頂上部四周的爐墻護(hù)板直接沖開,對正在檢修鍋爐的幾位師傅造成了直接的傷害。
進(jìn)一步的檢查發(fā)現(xiàn),從鍋筒右側(cè)起第二排前、后,第三排前、后總計4根下降管發(fā)生了爆破,爆破口是從鍋筒管接頭的焊口下十幾毫米處將下降管撕裂,從此處到前墻直管段部分總長度約三米多處,在爆破發(fā)生之后,有的扭成了幾段,有的直接碎裂成幾塊,碎片飛出了十二米遠(yuǎn)。
在碎片上,事故調(diào)查小組發(fā)現(xiàn)了許許多多的腐蝕坑,有些個碎片竟然已經(jīng)腐蝕穿孔,而有些碎片則布滿了深淺不一的龜裂紋狀腐蝕溝,可謂觸目驚心。相比之下,下降管的管子內(nèi)表面焊紋仍然清晰可見,尚未出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。
▲電站鍋爐爆破事故插圖②
事故調(diào)查到這里,事故原因就很明顯了:顯然此次事故是由于鍋爐下降管外壁發(fā)生了大面積的腐蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致下降管管壁減薄造成的。那么,我們不由得就要問了:腐蝕又是怎么造成的呢?
追根究底——為什么會腐蝕?
這起事故發(fā)生了人員傷亡,在當(dāng)?shù)匾鹆溯^大反響,同時也給合山電廠內(nèi)部管理層敲響了警鐘,大家開始意識到,是不是安全生產(chǎn)管理出現(xiàn)了什么問題?沒錯,安全生產(chǎn)管理確實(shí)出現(xiàn)了問題。
事實(shí)上,合山電廠的1號鍋爐在1983年6月23日、1984年5月12日和5月24日曾經(jīng)在7米標(biāo)高和4米標(biāo)高處發(fā)生過下降管的爆管事故,而且調(diào)查結(jié)果都明確了是因為下降管的外壁腐蝕嚴(yán)重,管壁厚度較小所造成的。但是,由于沒有人員傷亡,所以沒能在合山電廠內(nèi)部引起足夠的重視——結(jié)果就是,在該鍋爐的后續(xù)檢查中,檢驗集中在9米標(biāo)高以下的下降管,忽視了對整個下降管的全面檢查。
▲某發(fā)電站的鍋爐、發(fā)電機(jī)組設(shè)計示意圖
那么,既然調(diào)查到這一步了,我們不禁還得進(jìn)一步問一問這個問題:嚴(yán)重的腐蝕本質(zhì)原因是什么呢?
問題出在鍋爐燃燒用煤上。
原來,合山電廠的長期都在使用劣質(zhì)煤作燃料,直接導(dǎo)致了鍋爐燃燒不穩(wěn)定,經(jīng)常正壓運(yùn)行。而1號鍋爐的爐型密封性比較差,導(dǎo)致爐頂護(hù)板內(nèi)部積灰問題很嚴(yán)重,也就使得該位置的管子長期被淹沒在煤灰中。光是煤灰當(dāng)然問題也不大,但要知道這是“廣西”合山電廠,廣西的氣候特點(diǎn)大家也知道,空氣濕度常年很高,停爐期間,潮濕的空氣使得這些煤灰吸收了大量的濕氣,從而大大加速了管子的腐蝕過程。
▲1986年,合山電廠第五期機(jī)組工程最后一臺機(jī)組投產(chǎn)發(fā)現(xiàn)(圖源:合山電廠)
除了這些問題之外,1號鍋爐在投入運(yùn)行以來,只進(jìn)行過比工作壓力稍微高一點(diǎn)點(diǎn)的水壓試驗,并沒有按照章程所規(guī)定的定期進(jìn)行超壓水壓測試,使得該爐存在的事故隱患沒能被及時發(fā)現(xiàn)。而在進(jìn)行水壓測試的時候,測試工竟然也從沒有打開護(hù)板檢查過,從而導(dǎo)致他們沒能第一時間發(fā)現(xiàn)這些已經(jīng)被腐蝕到穿孔的管子。
從整個事故發(fā)生的脈絡(luò)來看,這并不是一場不可避免的災(zāi)難,在很多環(huán)節(jié),只要投入足夠的重視,完全可以規(guī)避此次事故的發(fā)生。
▲合山電廠原廠房的中控室,員工正在作業(yè)(圖源:合山電廠)
一方面,像合山電廠之類的單位,一定要把定期檢查擺在第一位,形成完善的檢查制度,而且在檢查中,絕對不能消極怠工,一定要進(jìn)行全面細(xì)致的檢查,就像下降管的檢查,不能只檢查標(biāo)高在多少米以下的,必須要各個部位都檢查,從而及時發(fā)現(xiàn)腐蝕等問題;
另一方面,要加強(qiáng)鍋爐等特種設(shè)備的使用管理,必須要杜絕影響管子腐蝕的各種因素,比如上文提到的積灰和潮濕的空氣等因素,這些都應(yīng)該通過一定的(技術(shù))手段來消除隱患,比如說采用燃燒率更高的燃料、加裝空氣初始設(shè)備等等。